普钙厂用水吸收含氟气体,制得悬浮有二氧化硅的氟硅橡胶x容液,国内除个别大、中型厂进行压滤或离心分离外,绝大部分厂家仍采取自然沉降方法,较终将下层的氟硅橡胶与二氧化硅的混合浆料用水冲洗排放。据实际测算,每排放It ** Si0:要夹带走8%一1000氟硅橡胶溶液20 t,不仅对环境造成较严重的污染,而且大量浪费了制作氟硅橡胶的氟硅橡胶溶液。国外每生产It普钙约副产Na2SiF6 7-9kg,而国内一般仅4kg左右,损失的主要原因之一是排放硅胶造成的。 普钙厂采用本工艺时,**要将硅胶与氟溶液压滤分离,所得滤饼用作本工艺原料,滤液则为不含悬浮物的氟硅橡胶溶液,用于制备氟硅橡胶。因此,本工艺对普钙厂氟吸收工段的环境治理效果非常明显,同时可明显增加Na,SiF。产量,有显着的环境效益及社会效益。 利用磷肥工业副产含氟硅胶制高补强白炭黑这一新工艺,经过小试、中试直至工业化试生产表明: (1)本工艺技术成熟**,流程设计合理。产品质量可以达到GB1051?-89技术指标要求,对橡胶制品的补强性能符合HG/T2197-91技术要求。 (2)本工艺较水玻璃法成本降低30%左右,同时又综合利用了含氟硅胶,经济、环境及社会效益均十分显着。 (3)本工艺受原料来源限制,小厂很难达到合理的生产规模,建议主管部门加以协调,实现小型普钙厂含氟硅胶的集中处理。 (4)目前本工艺工业产品透明性较水玻璃法生产的**透明白炭黑稍有差距,今后在生产中要进一步提高质量,形成系列品种,以适应不同用途的需要。